熱軋生產(chǎn)中出現(xiàn)熱軋板帶亮帶缺陷,會降低成材率,引起質(zhì)量異議,需要控制,分析后認為亮帶的產(chǎn)生與帶鋼的橫向厚度波動有直接的聯(lián)系,而帶鋼橫向厚度波動于工作輥磨損、軋輥磨削質(zhì)量、輥縫潤滑劑膜層厚度、板坯溫度、工作輥與輥縫冷卻水和刮水板漏水、帶鋼凸度等有關。即:
1、刮水板局部漏水,會使軋件疏導不均勻冷卻,縱向出現(xiàn)“黑印”,并將延續(xù)到后面工序。
2、工作輥冷卻、輥縫冷卻時氧化膜脫落,工作輥出現(xiàn)磨損,造成帶鋼橫向厚度出現(xiàn)波動。
3、冷卻噴嘴堵塞,會使軋件不均勻冷卻,出現(xiàn)“黑印”,延續(xù)到后面工序。
4、缺少卷取機的助卷輥,形成帶卷外表面產(chǎn)生軸向凸起。
5、如果目標凸度設定太小,而實際凸度又達不到目標凸度值,將會導致帶鋼亮帶產(chǎn)生。
為此控制措施是:
1、提高冷卻水質(zhì)量,在冷卻水管路上另外加裝一臺過濾器,使冷卻水得到進一步凈化,防止冷卻水噴嘴堵塞。
2、利用每一個澆次間隔時間對所有冷卻水噴嘴進行檢查,發(fā)現(xiàn)有堵塞的噴嘴及時進行清理。
3、加強工作輥磨削的管理,提高工作輥磨削質(zhì)量,并對工作輥使用前后輥徑、硬度等進行測量。
4、換輥前對刮水板磨損程度進行檢查,對異常磨損的刮水板進行更換。
5、調(diào)整卷取機助卷輥的壓力值,將壓力控制在50kN以下。
6、提高除磷機的壓力,使前噴達到220巴,后噴330巴。
7、嚴格控制軋輥過鋼公里數(shù),并按照制度F1-F7,F(xiàn)3-F7配套換工作輥。
8、嚴格按照冷軋基板設定凸度值。CSP線冷軋基板的低凸度是目前導致冷軋產(chǎn)品起筋的降等的最主要根源,應適當提高。
9、投入F1-F4的輥縫噴淋水,F(xiàn)2-F6的輥縫潤滑,避免軋輥的氧化膜脫落。